%0 Journal Article %T بررسی تجربی اثرات تزریق جریان ثانویه بر جریان خروجی نازل همگرا - واگرا در زوایای اریب مختلف %J نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی %I دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - انجمن هوافضای ایران مدیر مسئول: دکتر اکبر چراغی سردبیر: دکتر فرهاد جاویدراد دبیر تخصصی و مدیر اجرایی: دکتر وحید خلفی کارشناس نشریه: امیراحسان زمانیان مهندس نیما منصور لکورج ویراستار انگلیسی: دکتر روح اله ملکی %Z 17359449 %A حججی, محمد %A رضوی دهکردی, سید محمد حسین %A حسینی, سیدعلی %A پورمحمدی, مصطفی %A نوروزی, محسن %D 2022 %\ 04/21/2022 %V 24 %N 1 %P 45-56 %! بررسی تجربی اثرات تزریق جریان ثانویه بر جریان خروجی نازل همگرا - واگرا در زوایای اریب مختلف %K نازل همگرا - واگرای اریب %K کنترل بردار پیشرانش %K تزریق جریان ثانویه %K موتور موشک %R 10.22034/joae.2022.316243.1072 %X در این تحقیق باتوجه‌به اهمیت کنترل بردار پیشران نازل‌های اریب، اثرات تزریق ثانویه بر میزان انحراف جریان خروجی از نازل اریب همگرا - واگرا در شرایط فرا منبسط به‌صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از سه نازل اریب با زاویه اریب ۲۵، 45 و ۶۵ درجه استفاده شده است. همچنین برای کنترل جهت جریان خروجی از نازل، یک مجرای همگرا برای تخلیه جریان ثانویه به‌صورت عمود بر راستای مرکزی نازل در موقعیت 0.8 طول واگرای نازل نصب شده است. اثرات تغییر فشار سکون نازل اصلی و جریان ثانویه به همراه تغییر زاویه اریب نازل، پارامترهای اصلی مورد بررسی در این تحقیق می‌باشند. میزان انحراف جریان خروجی از نازل در شرایط مختلف از تصاویر سایه‌نگاری انجام شده، استخراج و نتایج آن ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که عملکرد نازل‌های اریب با زاویه اریب پایین همراه با تزریق ثانویه بسیار مناسب بوده و میزان کنترل جریان در نازل‌های اریب تا زاویه ۴۵ درجه ، بسیار مطلوب تر از نازل های با زاویه اریب بالا می باشد. با افزایش زاویه اریب ، عملکرد نازل به‌شدت کاهش یافته، به‌طوری‌که میزان کاهش انحراف جریان در نازل اریب ۴۵ درجه نسبت به نازل اریب 25 درجه نزدیک به ۳ درصد بوده در حالی که این انحراف در نازل اریب ۶۵ درجه تا ۸۳ درصد کاهش یافته است. %U https://www.joae.ir/article_149624_dfb4ff5be80fe42a5d33262731218631.pdf